Марсход Curiosity вышел из спящего режима после неожиданного сбоя в работе, который произошел 15 февраля. Как сообщает NASA, несмотря на то, что ровер нормально функционирует, научная работа приостановлена до тех пор, пока специалисты не установят точную причину сбоя.
Сбой произошел во время передачи данных и вызвал переход в безопасный режим. В течение выходных инженеры миссии пытались определить причину сбоя, анализируя технические данные, после чего перезагрузили бортовой компьютер ровера.
19 февраля марсоход вывели из безопасного режима. С тех пор он функционирует нормально и успешно провел 30 сеансов связи. Вместе с тем, исследователи пока прекратили научную работу для того, чтобы узнать точную причину сбоя.
15 декабря ровер пробурил 19 углубление в регионе под названием Рок Холл. 15 января с ровер сделал серию снимков, из которых было составлено его новое "селфи". Марсоход закончил изучение хребта Веры Рубин и двигается к своей следующей цели.